为解决现场发电机碳刷更换时,新碳刷与集电环接触面小、匹配度不高问题,海南核电与浙江宏伟供应链集团股份有限公司(下称:宏伟供应链 )组织攻关团队,成功研发了海南昌江核电厂1、2号机组自动碳刷研磨装置。项目成果验收会议于2021年12月13日在昌江现场召开,海南核电有限公司总工程师陈建新,宏伟供应链董事长吕宏伟出席会议。公司维修处项目负责人及有关代表参加会议。
自动碳刷研磨装置是集碳刷研磨/接触电阻测量功能于一体的装置,用于新碳刷投用前处理,填补了国内市场自动碳刷研磨装置空白。使用该装置可以对新碳刷的导电接触面进行研磨,保证新碳刷与集电环间的接触良好,有效防止新碳刷接触不良造成的打火、发热等故障,研磨完成后,在滚筒上利用直流电源测量碳刷的接触电阻并进行记录,有效解决了新碳刷与集电环间匹配度低带来的问题,将新碳刷与集电环间匹配度提高至90%,具有广阔的市场前景。
海南核电总工程师陈建新、宏伟供应链董事长吕宏伟就该装置后续应用问题进行了深入交流,陈建新指出,随着国内机组容量的不断增加,目前在建核电厂已有多家励磁方式设计采用静止有刷励磁方式,将来对碳刷研磨装置均有需要,希望双方能持续保持良好合作关系,本着“优势互补、资源共享、互惠双赢、共同发展”的原则,在装置设计优化、转化运用方面进行积极探索,共同拓展并推广普及该装置在核电厂的应用。